發(fā)布時(shí)間:2021-07-30 11:04:18
1故障經(jīng)過(guò)
某變電站35kv垣潔線(xiàn)路56號(hào)開(kāi)關(guān)CSC-211線(xiàn)路保護(hù)過(guò)流Ⅰ段動(dòng)作(A適應性、B相短路故障),跳開(kāi)56號(hào)開(kāi)關(guān),保護(hù)動(dòng)作二次電流為i6.01A,電流互感器變比為600/1,故障電流為9606A堅實基礎。故障前運(yùn)行方式:110kvⅠ、Ⅱ母并列運(yùn)行,35kVⅠ重要作用、Ⅱ母并列運(yùn)行,10kVⅠ等地、Ⅱ母分列運(yùn)行,35kV垣潔線(xiàn)帶30000kw負(fù)荷。
2設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及參數(shù)
變電站位于高原地區(qū),海拔2100m尤為突出。變電站選用某公司生產(chǎn)的35kV中壓氣體絕緣開(kāi)關(guān)設(shè)備規定。主接線(xiàn)如圖1所示,其中電壓互感器型號(hào)為JDZx-35(A、B空間載體、C)型,具體參數(shù)如表1高質量。
3故障檢查
3.1外觀(guān)檢查
2012年3月26日,檢修人員連夜對(duì)35kV垣潔線(xiàn)56號(hào)線(xiàn)路電壓互感器進(jìn)行拆除檢查,發(fā)現(xiàn)電壓互感器A、B、C相損壞,A流程、B相有炸裂現(xiàn)象;B相PT損傷嚴(yán)重,側(cè)壁脫離本體,插頭脫落,繞組完全毀損;A相PT插頭脫落,表面漆層及噴鋁層受損;C相表面漆層及噴鋁層受損,其它部位正常,如圖2所示合作。
3.2上端柜頂檢查
檢查35kV垣潔線(xiàn)56號(hào)線(xiàn)路電壓互感器上端柜頂,發(fā)現(xiàn)柜頂插拔處燒損,斷路器室壓力釋放裝置動(dòng)作。將壓力釋放通道打開(kāi)后,發(fā)現(xiàn)本柜斷路器室壓力釋放盤(pán)動(dòng)作,壓力釋放通道有大量燃弧噴出的落塵助力各業。打開(kāi)斷路器室入孔后,發(fā)現(xiàn)氣室內(nèi)有燃弧痕跡極致用戶體驗。氣室內(nèi)其它絕緣件未受損,銅排和柜體表面有落塵無(wú)燒傷痕跡,如圖3所示。
3.3斷路器氣室檢查
斷路器氣室內(nèi)部PT隔離開(kāi)關(guān)A相動(dòng)觸頭變形,未搭在接觸銅排上,端頭有明顯燒灼痕跡;B相動(dòng)觸頭端頭有燒傷痕跡;A相CT旁氣室壁有明顯燒傷痕跡;A相和B相CT上部銅排安裝螺栓頭燒傷,斷路器室頂部位置有電弧燒傷痕跡,如圖4所示質生產力。
4故障分析
4.1現(xiàn)場(chǎng)故障分析
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)垣潔線(xiàn)線(xiàn)路PTB相燒傷比A相嚴(yán)重,初步判斷垣潔線(xiàn)線(xiàn)路PIT先發(fā)生A相接地故障,母線(xiàn)電壓升高后引發(fā)垣潔線(xiàn)B相線(xiàn)路PT絕緣擊穿,發(fā)生A適應性強、B相接地短路故障。
4.2電氣試驗(yàn)分析
試驗(yàn)人員對(duì)受損設(shè)備進(jìn)行電氣試驗(yàn),柜體A處理、B建設、C三相對(duì)地絕緣電阻為零;A在此基礎上、B相電壓互感器一次繞組電阻為無(wú)窮大;C相電壓互感器一次繞組電阻為9800Q助力各行。說(shuō)明A、B兩相電壓互感器一次繞組完全燒斷自主研發。根據(jù)設(shè)備沿面放電特點(diǎn),沿面放電時(shí)不會(huì)造成干式電壓互感器開(kāi)裂損壞確定性。
4.3兩次擊穿情況對(duì)比分析
2011年3月30日0:38,35kV垣潔線(xiàn)、35kV垣宏回A損耗、B相電壓互感器擊穿,如圖5所示;2012年3月26日19:7:58,35kV垣潔線(xiàn)56號(hào)線(xiàn)路電壓互感器A講故事、B、C相損壞,A性能穩定、B相有炸裂現(xiàn)象全面革新。
通過(guò)兩次PT燒損故障對(duì)比分析,得出以下結(jié)論:
1)兩次擊穿均發(fā)生在電壓互感器法蘭根部,說(shuō)明與法蘭根部電場(chǎng)過(guò)于集中有關(guān)。正常運(yùn)行條件下,在靠近帶電T處有絲絲電暈放電聲,表明電壓互感器電場(chǎng)不均勻,如圖6所示情況正常。
2)兩次擊穿均在負(fù)荷最大的間隔發(fā)生,負(fù)荷較大的柜體與空間隔柜體溫差達(dá)到4℃行業分類。初步分析,大負(fù)荷電流引起的過(guò)熱,加速了套管根部電暈放電對(duì)絕緣的損傷。
3)根據(jù)35kV充氣柜電壓互感器安裝結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)套管法蘭根部存在應(yīng)力不均勻現(xiàn)象提高鍛煉。
5應(yīng)對(duì)措施
1)對(duì)35kV充氣柜電壓互感器套管根部均勻涂刷一層半導(dǎo)體絕緣漆,以改善電場(chǎng)分布;在電壓互感器外護(hù)套表面噴涂絕緣涂料,防范絕緣龜裂引起的損傷發展邏輯。
2)為減少大負(fù)荷間隔開(kāi)關(guān)柜溫度較高對(duì)設(shè)備絕緣的影響,建議盡量避免大負(fù)荷間隔并排一起運(yùn)行,同時(shí)對(duì)負(fù)荷較大的35kV充氣柜所在的高壓室長(zhǎng)期開(kāi)啟通風(fēng)裝置。
3)停電檢修時(shí),對(duì)35kV充氣柜PT外絕緣進(jìn)行全面清潔有所提升。
6總結(jié)
故障出現(xiàn)后,先后對(duì)35kV充氣柜電壓互感器采取套管根部涂刷半導(dǎo)體漆聽得進、表面外護(hù)套噴涂絕緣涂料、大負(fù)荷間隔調(diào)整等方法,有效提升了設(shè)備健康運(yùn)行水平先進水平。自2012年4月1日處理后,35kV充氣柜電壓互感器運(yùn)行中電暈聲明顯變小,未發(fā)生任何故障,保證了設(shè)備安全可靠運(yùn)行便利性。