發(fā)布時(shí)間:2021-09-11 10:14:48
1設(shè)備故障事故的經(jīng)過(guò)
2012年3月26日19:7:58,某變電站35kv垣潔線路56號(hào)開(kāi)關(guān)CSC-211線路維護(hù)過(guò)流Ⅰ段動(dòng)作(A解決、B相短路故障),跳開(kāi)56號(hào)開(kāi)關(guān),維護(hù)動(dòng)作二次電流為i6.01A,電流互感器變比為600/1,故障電流為9606A。故障前運(yùn)轉(zhuǎn)方式:110kvⅠ敢於監督、Ⅱ母并排運(yùn)轉(zhuǎn),35kVⅠ幅度、Ⅱ母并排運(yùn)轉(zhuǎn),10kVⅠ結構、Ⅱ母排列運(yùn)轉(zhuǎn),35kV垣潔線帶30000kw負(fù)荷。
2設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境及參數(shù)
變電站坐落高原地區(qū),海拔2100m貢獻。變電站選用某公司生產(chǎn)的35kV中壓充氣柜規模最大。主接線如圖1所示,其中電壓互感器型號(hào)為JDZx-35(A、B統籌、C)型,詳細(xì)參數(shù)如表1最深厚的底氣。
3故障查看
3.1外觀查看
2012年3月26日,檢修人員連夜對(duì)35kV垣潔線56號(hào)線路電壓互感器進(jìn)行拆除查看,發(fā)現(xiàn)電壓互感器A、B振奮起來、C相損壞,A品質、B相有炸裂現(xiàn)象;B相PT損傷嚴(yán)重,側(cè)壁脫離本體,插頭脫落,繞組完全毀損;A相PT插頭脫落,外表漆層及噴鋁層受損;C相外表漆層及噴鋁層受損,其它部位正常,如圖2所示。
3.2上端柜頂查看
查看35kV垣潔線56號(hào)線路電壓互感器上端柜頂,發(fā)現(xiàn)柜頂插拔處燒損,斷路器室壓力釋放裝置動(dòng)作等地。將壓力釋放通道翻開(kāi)后,發(fā)現(xiàn)本柜斷路器室壓力釋放盤(pán)動(dòng)作,壓力釋放通道有很多燃弧噴出的落塵最為顯著。翻開(kāi)斷路器室入孔后,發(fā)現(xiàn)氣室內(nèi)有燃弧痕跡。氣室內(nèi)其它絕緣件未受損,銅排和充氣柜柜體外表有落塵無(wú)燒傷痕跡,如圖3所示規定。
3.3斷路器氣室查看
斷路器氣室內(nèi)部PT隔離開(kāi)關(guān)A相動(dòng)觸頭變形,未搭在接觸銅排上,端頭有顯著炙烤痕跡;B相動(dòng)觸頭端頭有燒傷痕跡;A相CT旁氣室壁有顯著燒傷痕跡;A相和B相CT上部銅排裝置螺栓頭燒傷,斷路器室頂部位置有電弧燒傷痕跡,如圖4所示環境。
4故障剖析
4.1現(xiàn)場(chǎng)故障剖析
依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)查看,發(fā)現(xiàn)垣潔線線路PTB相燒傷比A相嚴(yán)重,開(kāi)始判斷垣潔線線路PIT先產(chǎn)生A相接地故障,母線電壓升高后引發(fā)垣潔線B相線路PT絕緣擊穿,產(chǎn)生A、B相接地短路故障高質量。
4.2電氣實(shí)驗(yàn)剖析
實(shí)驗(yàn)人員對(duì)受損設(shè)備進(jìn)行電氣實(shí)驗(yàn),柜體A相對簡便、B、C三相對(duì)地絕緣電阻為零;A流程、B相電壓互感器一次繞組電阻為無(wú)窮大;C相電壓互感器一次繞組電阻為9800Q合作。闡明A、B兩相電壓互感器一次繞組完全燒斷助力各業。依據(jù)設(shè)備沿面放電特點(diǎn),沿面放電時(shí)不會(huì)形成干式電壓互感器開(kāi)裂損壞極致用戶體驗。
4.3兩次擊穿狀況比照剖析
2011年3月30日0:38,35kV垣潔線、35kV垣宏回A應用、B相電壓互感器擊穿,如圖5所示;2012年3月26日19:7:58,35kV垣潔線56號(hào)線路電壓互感器A建議、B、C相損壞,A相貫通、B相有炸裂現(xiàn)象不斷發展。
經(jīng)過(guò)兩次PT燒損故障比照剖析,得出以下結(jié)論:
1)兩次擊穿均產(chǎn)生在電壓互感器法蘭根部,闡明與法蘭根部電場(chǎng)過(guò)于集中有關(guān)。正常運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,在接近帶電T處有絲絲電暈放電聲,標(biāo)明電壓互感器電場(chǎng)不均勻,如圖6所示宣講活動。
2)兩次擊穿均在負(fù)荷最大的距離產(chǎn)生,負(fù)荷較大的柜體與空距離柜體溫差達(dá)到4℃不斷進步。開(kāi)始剖析,大負(fù)荷電流引起的過(guò)熱,加速了套管根部電暈放電對(duì)絕緣的損傷。
3)依據(jù)35kV充氣柜電壓互感器裝置結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)套管法蘭根部存在應(yīng)力不均勻現(xiàn)象效率。
5應(yīng)對(duì)辦法
1)對(duì)35kV充氣柜電壓互感器套管根部均勻涂刷一層半導(dǎo)體絕緣漆,以改進(jìn)電場(chǎng)分布;在電壓互感器外護(hù)套外表噴涂絕緣涂料,防備絕緣龜裂引起的損傷規模。
2)為削減大負(fù)荷距離開(kāi)關(guān)柜溫度較高對(duì)設(shè)備絕緣的影響,建議盡量避免大負(fù)荷距離并排一同運(yùn)轉(zhuǎn),一起對(duì)負(fù)荷較大的35kV充氣柜所在的高壓室長(zhǎng)期敞開(kāi)通風(fēng)裝置。
3)停電檢修時(shí),對(duì)35kV充氣柜PT外絕緣進(jìn)行全面清潔。
6總結(jié)
故障發(fā)生后,先后對(duì)35kV充氣柜電壓互感器采取套管根部涂刷半導(dǎo)體漆非常完善、外表外護(hù)套噴涂絕緣涂料性能穩定、大負(fù)荷距離調(diào)整等辦法,有效提升了設(shè)備健康運(yùn)轉(zhuǎn)水平。自2012年4月1日處理后,35kV充氣柜電壓互感器運(yùn)轉(zhuǎn)中電暈聲顯著變小,未產(chǎn)生任何故障,保證了設(shè)備安全可靠運(yùn)轉(zhuǎn)作用。